刊名:工业水处理
主办:中海油天津化工研究设计院有限公司
主管:中海油天津化工研究设计院有限公司
ISSN:1005-829X
CN:12-1087/X
语言:中文
周期:月刊
影响因子:0.460700005292892
被引频次:93040
数据库收录:
文摘杂志;北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);化学文摘(网络版);日本科学技术振兴机构数据库;中国科技核心期刊;期刊分类:环境与安全
期刊热词:
废水处理,水处理,循环冷却水,污水处理,絮凝剂,印染废水,废水,混凝,深度处理,阻垢剂,
0 引 言 某油田WHP是一个简易的井口平台。井口平台是海洋平台的一种常见形式,平台上安装有一定数量的采油树,井液经采油树采出后,通过单井计量系统计量,用海底管线输送到中心处理平台或其它生产处理设施上进行处理。 水源井注水是:利用深井泵从采水地层将地层水抽出,经粗、细过滤器滤掉地层水中的悬浮颗粒且达要求后,经注水泵将地层水注入到油层中。 由于空间及费用的限制,该平台没有设置生产水污水处理装置,也没有其它相邻油田的已处理合格的注水井的水源输入,而该平台的油田又是个注水开发的油田;所以,开发该平台水源井是一个较为合理的方案。从开发数据基础上可见:该水源井水含有气体,需脱出气体才能回注到地下;并以此作为增加油田产量的措施。 1 注水系统流程 [1] 注水系统流程参见图1。 注水系统流程如下:水源井水由电潜泵抽出,经过除砂器、纤维球滤器到达除气罐,再经注水增压泵增压后注入地下。其中,纤维球滤器过滤一段时间后需要反冲洗,以除去其中的杂质等。整个系统的水量分配控制由除气罐液位控制器完成。 2 技术条件/要求 [2] 除气罐尺寸2 400 mm(ID)×2 700mm(T/T),操作压力100kPaG;水源井的产量为104m 3 3 3 3 除气罐设计原则:考虑到除气罐3至5min的停留时间,确定除气罐的容积为10m 3 3 设计计算 3.1 除气罐的PID(仪表和设备安装图) 除气罐的PID(仪表和设备安装图)示于图2。 该系统包括:罐体上的液位变送器LT4101/4102、一个压力显示&变送器PIT4110、一个液位计LG4102、一个现场温度计TI4103、一个吹扫口、一个安全释放阀接口、一个密封气进出口;一个液位控制器LIC4102、一个密封气进出口压力变送/显示器PT4111、一个密封气进口被压阀PCV4101、一个密封气出口被压阀PCV4102。 除气罐的操作压力为100kPaG,所以密封气被压阀PCV4101的设定压力为100kPaG,用以维持罐内压力,不致于因泵输送量过大而造成罐的负压;密封气出口被压阀PCV4102设定压力为120 KPaG,以保证罐内的压力不致过高;液位变送器LT4101控制注水系统的关断动作,液位控制器LIC4102控制阀门LV4101的开启和关闭动作,并兼作高/低液位报警信号;压力显示&变送器PIT4110控制罐内压力关断动作,密封气进出口压力变送/显示器PT4111输出罐内压力高/低报警信号;火灾安全释放阀在火灾时用以泄放罐内大量的水蒸气;所有这些都是为了注水系统能安全高效地工作。 计算逻辑框见图3。 3.2 各设定点初值的确定 主要计算公式: 式中, t V 3 Q 3 R L (LAH-LAL ) 根据规范要求低低关断液位距容器的基准线为100mm~300mm,因为容器没有加热器等罐底设备,所以低低关断液位选取200mm;根据低低液位可以给出其它液位的初值,见表1。 从除气罐正常液位2200mm(LV-4101开)到1700mm(LV-4101关闭),水源井水量为90m 3 3 3 3 3 关闭点液位到低液位应该满足反冲洗剩余时间: 从LV-4101关闭开始,此时的水源井水量为104m 3 3 3 3 3 计算结果表明:要满足注水要求,还需水流量31m 3 目前设置的关闭点到低液位的实际体积: 在反洗时间内缓冲需要用水体积: 罐可以提供的有效水量为 反冲洗完成时,罐内液位为 反冲洗结束时水源井水量与注水量及除砂损失水量之差,即为向除气罐提供的充水量: 液位回复时间约: 3.3 高液位和高高液位典型工况分析 (1)当阀门LV-4101堵塞、所有水都进储气罐且泵正常运行时,进入除气罐流量为104m 3 3 3 3 从正常液位到高报警液位的时间间隔为:6.03min,从高报警到高高关断的时间间隔为:3.02min。 由于堵塞不是瞬间完成的,所以液位上涨从高报警到高高关断的时间大于3.02min。 (2)当阀门LV-4101开启、且一台泵关闭时,进入除气罐流量为90m 3 3 3 3 从正常液位到高报警液位的时间间隔为:0.9min,从高报警到高高关断的时间间隔为:1.81min。 由于相邻两个液位下降时间0.9min,不满足1min的要求;所以,要调整高报警到高高关断、及开启点的液位。重复以上步骤,直到满足要求。 3.4 最终计算结果 (1)最终液位计算结果见表4。 (2)最终液位下降时间计算结果。 工况一: 从正常液位到高报警液位的时间间隔为:4.52min,从高报警到高高关断的时间间隔为:4.52min。 工况二: 从正常液位到高报警液位的时间间隔为:1.36min,从高报警到高高关断的时间间隔为:1.36min。 4 操 作 (1)首次启动:首先向除气罐充水,使其达到正常液位,开启LV4101,开启除砂器,开启纤维球过滤器,打开水源井电潜泵,系统开始正常工作。 (2)当纤维球滤器反冲洗操作时,关闭LV4101,打开反冲洗流程阀门,直至液位下降到反冲洗完毕液位,反冲洗过程结束,液位开始上升,到达阀门LV4101开启点液位时,阀门慢慢开启,直至液位到达正常液位,阀门LV4101开度固定,进入正常生产。 5 结 语 (1)在满足生产需要的基础上,明确设计要求,理顺设计思路,设计出合理的生产流程,并选择稳定高效的处理设备,以便达到节能降排的目的。 (2)要明晰系统控制,精心思考,精细计算,使系统/设备安全高效运行。 参考文献 [1] 《海洋石油工程设计指南》编委会. 海洋石油工程海底管道设计[M]. 北京:石油工业出版社, 2007.7. [2] 油田油气集输设计技术手册[M].北京:石油工业出版社,1995.3. 作者简介 姜娟娟 女,1982年生,工程师。主要从事海洋平台管线设计。 周银生 男,1984年生,助理工程师。主要从事海洋平台管线设计。 马海龙 男,1982年生,助理工程师。主要从事海洋平台管线设计。 李长华 男,1986年生,助理工程师。主要从事海洋平台管线设计。
文章来源:《工业水处理》 网址: http://www.gysclzz.cn/qikandaodu/2020/1222/602.html
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